dalsi fix
This commit is contained in:
@@ -29,7 +29,7 @@ Shrnutí otevřených bodů z `docs/06-open-questions.md`, checklistů v modulec
|
||||
| ~~**`charge_acquisition` po solve (two-pass):**~~ hotovo — `solve_dispatch_two_pass` v `planning_engine.py` (AUTO daily/rolling). | `planning_engine.py`, [`planning-arbitrage-accounting.md`](04-modules/planning-arbitrage-accounting.md) §6 | — |
|
||||
| ~~**Grid maska B (nejlevnější sloty):**~~ hotovo — `buy ASC` v AM/PM do Wh rozpočtu; cap z `ceil(budget/per_slot_wh)`. | `R__063` | — |
|
||||
| **Self-konzistentní filtr B + acquisition bez `buy<0`:** iterativní filtr v `R__063` (v12); vážená acquisition pro filtr i `charge_acquisition_buy_czk_kwh` jen z `allow_grid_charge` s `buy>=0` (záporný OTE buy zůstává `allow_charge`, ale neřítí exportní marži). Two-pass `_recompute_charge_acquisition_from_results` také přeskočí `buy<0`. Ověřit po deploy: `two_pass_converged=true` na home-01. | `R__063`, `planning_engine.py` | programátor |
|
||||
| **Večerní export plnou rychlostí v plánu:** Deye při peak sell často exportuje ~13 kW, ale LP někdy dá `grid_setpoint_w=-1` a jen část přes baterii → rozhozené toky vůči exekutorovi. Zvážit tvrdší `PEAK_EXPORT_SHORTFALL` / spodní mez `|grid+bať|` v `allow_discharge_export` slotech. | `planning_engine.py`, `docs/04-modules/planning.md` | programátor |
|
||||
| **Večerní export plnou rychlostí v plánu:** v18 — push `ge_bat` z `min(max_discharge, max_export)` z DB (ne 8000 W). Ověřit na home-01 po deploy. Refactor: `planning_engine.py` ~3100 řádků → vyčlenit constraints modul. | `planning_engine.py`, `docs/planning-changelog.md` v18 | programátor |
|
||||
| **KV1 replan timeout (~120 s):** ruční/rolling replan občas spadne na timeout; 5. pokus prošel. Profilovat `fn_load_planning_slots_full` (iterativní filtr) + MILP délku horizontu; případně zkrátit horizont pro test nebo zvýšit limit API. | backend replan endpoint, APScheduler | programátor |
|
||||
| **home-01 export při `sell<0` (26 slotů):** záměrně **ne** `block_export_on_negative_sell` (neriditelné PV B + zelený bonus). Plán stále může dávat `PV_SURPLUS` ~6–7 kW od ~10:30 když je SoC ~97 %+ — jiná osa než noční grid 4,8 Kč. Review ventilu `w_pv_b_vent_neg` / nabíjení před exportem, ne stejný fix jako KV1. | `planning_engine.py`, `planning-arbitrage-accounting.md` | programátor |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -5,6 +5,39 @@ Formát: **datum (ISO)** · stručný důvod · soubory · chování / ověřen
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2026-05-27 (h) — export push z DB limitů, bez hardcoded 8000 W (v18)
|
||||
|
||||
**Problém:** `EVENING_BATTERY_EXPORT_MIN_W` a `PRENEG_MORNING_EXPORT_MIN_W` = 8000 W v kódu brzdily home-01 na 8 kW místo `site_grid_connection.max_export_power_w` (13,5 kW); u KV1 náhodou sedělo. `EVENING_PEAK_FULL_POWER_TOP_K = 6` arbitrární.
|
||||
|
||||
**Oprava (tag `2026-05-27-site-export-cap-from-db-v18`):**
|
||||
- Smazány konstanty `EVENING_BATTERY_EXPORT_MIN_W`, `PRENEG_MORNING_EXPORT_MIN_W`, `EVENING_PEAK_FULL_POWER_TOP_K`.
|
||||
- Helper `_battery_export_cap_w(battery, grid)` = `min(max_discharge_power_w, max_export_power_w)` z DB.
|
||||
- Ranní/večerní push `ge_bat >= export_push_w * z_export` používá výhradně site limit (KV1 ~8 kW, home-01 ~13,5 kW).
|
||||
|
||||
**Ověření:** `pytest backend/tests/test_planning_dispatch_milp.py` — 87 passed (1 pre-existing).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2026-05-27 (g) — bc_gi=0 v sell<0+pv slotech, ge_pv≤pv_b při sell<0, evening top-K (v17)
|
||||
|
||||
**Problém v16 (run 16652):**
|
||||
1. **Nákup ze sítě 18 kW v 09:15–09:45 za buy 1,1–1,2 Kč:** R__063 přidává `allow_charge=true` i pro `sell<0+pv_surplus>0` (= "povolit PV nabíjení aby pole A nešlo do mínusu"), ale `t in charge_slots` v Pythonu pak otevřelo i `bc_gi` (grid→bat) za pozitivní buy → ztráta ~25 Kč.
|
||||
2. **Export pole A v sell<0 oknu (11:00–14:45):** `ge_pv` mohlo zahrnovat celý PV surplus, tj. pole A se mu vyhodil do mínusu za cenu až −1,08 Kč/kWh (~10 Kč ztráta na hodinu).
|
||||
3. **Večerní prodej jen 8 kW místo 13,5 kW:** `EVENING_BATTERY_EXPORT_MIN_W = 8000` byl spodek tlaku — LP rozprostíral vybití do víc slotů místo zhuštění do peaků.
|
||||
|
||||
**Oprava (tag `2026-05-27-no-grid-charge-pos-buy-v17`):**
|
||||
|
||||
1. **bc_gi=0 v `sell<0+pv_surplus>0` slotech s buy≥0** (mimo `charge_slots` už zůstává). Důvod: `t in charge_slots` z PV důvodu **není** ekvivalentní "povolit nákup ze sítě". Arbitráž ze sítě (cheap buy → peak sell) zachována dokud `pv_surplus=0` (= test `test_vt_nt_cycle_evening_battery_sell`).
|
||||
2. **ge_pv ≤ pv_b_forecast_w v `sell<0` slotech s pv_b > 0** (home-01: bez block_export). Pole A musí jít do baterie nebo curtail; pole B s green bonus 7,135 Kč → net 6+ Kč i při sell=−1.
|
||||
3. **Evening top-K full power push:** Top-6 nejvýnosnějších evening slotů má `ge_bat ≥ min(max_discharge, max_export)` (= 13,5 kW pro home-01). Aktivní jen pokud `len(evening_push_ts) ≥ 7` (= multi-slot peak okno, ne 1-slot regresní testy).
|
||||
|
||||
**Ověření:** `pytest backend/tests/test_planning_dispatch_milp.py` — 87 passed (1 pre-existing fail). Po deploy + replan home-01:
|
||||
- 09:15–09:45 **bez** import 18 kW (bc_gi=0).
|
||||
- 11:00–14:45 `curtail_a ≈ pv_a − epsilon`, `ge_pv ≤ pv_b`.
|
||||
- Večerní peak (20:30, 20:45, 21:00, 22:00) **ge_bat ≥ 13 500 W** → kratší okno, vyšší marže.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2026-05-27 (f) — zjednodušená strategie pro buy<0 okno (v16, revert v14+v15)
|
||||
|
||||
**Problém v14/v15 (run 16622, 16636, 16642):** Vrstvy soft penalty (cap+slack, PV charge suppressed penalty) LP **nedonutily** vybít baterii ani omezit PV pumping. LP přijímal sloupec slack 24 kWh × 50 Kč/kWh = 1190 Kč a baterii nabíjel z ranního PV (10:30 SoC=95 %), pak v `buy<0` okně (13:00–14:45) curtail pole A 5–9 kW + export pole A do mínusu.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user