fix rs485 s eror self_sustain
All checks were successful
CI and deploy / migration-check (push) Successful in 6s
CI and deploy / deploy (push) Successful in 29s

This commit is contained in:
Dusan Vojacek
2026-04-19 15:29:58 +02:00
parent efc2cbfded
commit f8e1eed127
6 changed files with 179 additions and 22 deletions

View File

@@ -139,6 +139,15 @@ Hodnota `deye_zero_export_mode` (1 = zero export to load, 2 = zero export to CT)
**TOU (time points, reg. 166+):** SOC závisí na fyzickém režimu z `get_deye_mode`**SELL** zapisuje ekonomickou rezervu (`reserve_soc_percent`), **PASSIVE** a neaktivní řádky **36** provozní minimum (`min_soc_percent`). Viz [`modbus-registers.md`](modbus-registers.md).
### Verifikace zápisů (journal) a SELF_SUSTAIN
Po zápisu na Modbus se hodnoty ověřují v `verify_modbus_commands` (`control_exporter.py`). Po **3 neúspěšných** cyklech zápis+verify:
- **Kritické registry** (**108, 109, 142, 143, 145**) → přepnutí lokality do **SELF_SUSTAIN** (`system:mismatch`).
- **Ostatní** (včetně **178** a **TOU power W 154159** po vyčerpání soft pravidel) → zůstane **AUTO** (nebo aktuální režim), řádek journalu **`mismatch`**, Discord upozornění.
Při přechodu **SELF_SUSTAIN → AUTO** (`run_fn_set_mode_with_discord`) se na pozadí spustí **rolling replan**, aby aktivní plán odpovídal plné optimalizaci. Viz [`modbus-command-journal.md`](modbus-command-journal.md).
```python
async def write_inverter_setpoints(site_id: int, setpoints: Setpoints, db):
inverters = await db.fetch(