Files
ems/docs/planning-changelog.md
Dusan Vojacek 67d34aba41 Revert "dalsi a dalsi fix"
This reverts commit b03855b3d1.
2026-05-25 01:00:00 +02:00

22 KiB
Raw Blame History

Planning / LP — changelog

Změny v plánovači (planning_engine.py, R__063_fn_load_planning_slots_full.sql) a souvisejících testech. Formát: datum (ISO) · stručný důvod · soubory · chování / ověření.


2026-05-27 (c) — rezervace SoC pro sell<0 okno + fallback acquisition ≥ 0 (v13)

Problém (home-01 run 16614, tag v12): Aktivní plán pro 2026-05-25:

  • 10:30 SoC = 96,9 %, 10:45 SoC = 98,3 % (baterie plná z PV ráno) → odpoledne v sell<0 slotech (13:0014:45, sell až 1,08 Kč) ge_pv export + curtail pole A 5 kW. Ztráta 6+ Kč.
  • acquisition_pass1 = 0,035 (R__063 fallback path: (ref_buy_am + ref_buy_pm)/2, ref_buy_pm < 0 protože PM zahrnuje 13:3014:00 s buy ≈ 0,36 Kč) → two_pass_converged = false.

Oprava (tag 2026-05-27-neg-sell-soc-reservation-v13):

  • R__063 PV vrstva A — rezervace pro sell<0 okno: před iterátorem vrstvy A spočítat v_neg_window_pv_surplus_wh = sum(min(pv_surplus_w, max_charge_w) * eff * 0.25) FILTER (sell<0, pv_surplus>0). Snížit v_pv_layer_cap_wh o tuto hodnotu (lower bound 0). Důsledek: před sell<0 oknem se nabíjí jen deficit neg_window_pv_wh; do okna doráží baterie nenaplněná a sell<0 PV slot ji dorovná místo exportu / curtailu pole A.
  • R__063 fallback acquisition: když v_est_grid_wh = 0 a min(buy) FILTER (allow_grid_charge AND buy>=0) je NULL, místo avg ref_buy_am/pm (může být záporný) použít coalesce(min(buy) FILTER (buy>=0), 0). Navíc v_charge_acquisition := greatest(v_charge_acquisition, 0) jako pojistka — arbitrážní akviziční cena nesmí být < 0.

Ověření:

  • Replan home-01 (po redeploy R__063) → 10:45 SoC < 95 %, 13:0014:45 SoC roste (PV charging), 13:30 grid_setpoint < 0 jen pole B (curtail pole A = 0), bilance: cashflow_czk(13:0015:00) > 0.
  • acquisition_pass1_czk_kwh ≥ 0, two_pass_converged = true.

2026-05-27 (b) — acquisition: vyloučit záporný OTE buy z váženého průměru

Problém (home-01 run 16588): two_pass_converged=false, acquisition_pass1≈0.035 (pass1 nabíjení v buy<0 slotech), pass2≈0.88. Noční grid 4,8 Kč už v plánu není (maska B OK), ale two-pass a arbitrážní marže exportu baterie byly křivé.

Oprava: R__063 — vážená acquisition ve filtru B a v charge_acquisition_buy_czk_kwh jen z allow_grid_charge s buy_price >= 0. planning_engine._recompute_charge_acquisition_from_results přeskočí buy<0.

Ověření: po redeploy replan home-01 → two_pass_converged=true, |acq1acq2| < 0.05.


2026-05-27 — self-konzistentní grid maska B + ekonomický rozpad plánu (v12)

Problém (home-01, run 16522, tag v11): Noční grid nabíjení (23:3023:45, buy ~4,8 Kč) při acquisition_pass1≈4,81 / pass2≈0,84, two_pass_converged=false; 26 slotů export při sell<0.

Oprava (tag 2026-05-27-self-consistent-grid-mask-v12):

  • R__063: iterativní filtr vrstvy B (spot) + sloupce pv_charge_wh_ahead, neg_buy_wh_ahead, grid_charge_suppressed_reason, min_buy_before_cutoff_czk_kwh; failsafe unlock.
  • V081: planning_interval.cashflow_czk, battery_arbitrage_czk, penalty_czk, green_bonus_czk; commit přes fn_planning_run_commit.
  • planning_engine.py: post-processing ekonomiky, solver_params.objective_terms rozšíření; fn_plan_explain_bundleeconomics_summary.

Ověření: pytest backend/tests/test_planning_economics_columns.py, DynamicGridFilterTests, Home01RegressionTests::test_home01_no_night_charge_before_pv_day, test_two_pass_converged_after_filter; po deploy MCP: grid_charge_suppressed_reason ve fn_load_planning_slots_full, two_pass_converged=true na novém run.


2026-05-26 (o) — home-01: neg. výkup bez placeného exportu FVE + dump baterie před extrémním buy

Problém (run 16480, tag v10): Po ranním nabití na soc_max solver při sell<0 exportoval celý PV přebytek (~9 kW, PV_SURPLUS) — binárka w_pv_full_neg povolila ge_pv ≤ pv_surplus místo jen ventilu pole B. Zároveň ge_bat=0 blokoval výboj baterie před oknem buy ≤ 2 (round-trip arbitráž).

Oprava (tag 2026-05-26-neg-sell-bat-dump-extreme-buy-v11):

  • Spot sell<0: ge_pv=0 dokud není plná baterie; při plné jen ge_pv ≤ pv_b (w_pv_b_vent_neg) + penalizace NEG_SELL_PV_B_VENT_PENALTY (4 Kč/kWh).
  • Před extrémním buy (buy ≤ planner_extreme_buy_threshold, default 2): v okně 12 slotů smí ge_bat>0 při sell<0, pokud min_buy_future < sell degrad.
  • Odstraněn w_pv_full_neg (export celého surplusu).

Ověření: test_neg_sell_full_battery_exports_at_most_pv_b_not_full_surplus, test_neg_sell_bat_dump_before_extreme_buy, test_neg_sell_pv_to_battery_not_grid_when_soc_has_room; po deploy replan home-01 — neg sell bez ~9 kW exportu.


2026-05-25 (n) — home-01 AUTO: záporný výkup bez exportu, večerní špička

Problém (run 16412, AUTO): Dnes večer téměř bez exportu (terminal SoC drží energii na zítřek); zítra 07:30+ masivní PV_SURPLUS při sell<0 místo nabíjení; zítra večer export OK.

Příčiny:

  1. Spot při sell<0: skip_pv_store_block kvůli pv_b povoloval export i s prázdnou baterií.
  2. R__063 večerní maska spot: sell > ref_buy — ve slotu často sell < buy, večerní export dnes vypnutý.
  3. Večerní ge_bat push jen 50 % výkonu vs. terminal SoC shadow.

Oprava (tag 2026-05-25-home01-neg-sell-evening-v10):

  • Spot sell<0: ge_pv/ge jen pokud soc[t-1] ≥ soc_max headroom (binárka w_pv_full_neg).
  • R__063: večerní peak u spotu jako u fixního tarifu (denní max výkupu).
  • PEAK_EXPORT_SHORTFALL 80 Kč/kWh; večerní push na plný EVENING_BATTERY_EXPORT_MIN_W.

Ověření: Home01RegressionTests::test_neg_sell_pv_to_battery_not_grid_when_soc_has_room; po deploy replan home-01 — neg sell bez exportu při SoC < max.


2026-05-25 (m) — BA81: záporný výkup bez exportu podle DB purchase_pricing_mode

Problém (tag v8 v produkci): KV1 OK; BA81 pořád export při sell < 0 (dnes i zítra). v8 používalo _horizon_fixed_tariff_like (rozptyl buy < 0,25 Kč/kWh). U BA81 buy skáče NT/VT (3,09 ↔ 4,09) → heuristika false → zákaz exportu se neaplikoval.

Oprava (tag 2026-05-25-purchase-fixed-neg-sell-v9):

  • ems.fn_planning_site_context vrací market.purchase_pricing_mode / sale_pricing_mode z site_market_config.
  • Při sell < 0 a purchase_pricing_mode = fixed: ge = 0 (nezávisle na rozptylu buy). home-01 (spot nákup) výjimku nemá — může ventovat PV B.
  • _horizon_fixed_tariff_like zůstává jen pro drahý import / charge_acquisition (heuristika + DB fixed).

Ověření: pytest …::NegativeSellPvChargeTests::test_ba81_fixed_purchase_nt_vt_buy_spread_neg_sell_no_export; po deploy + replan BA81: žádný grid < 0 při sell < 0 v MCP.


2026-05-25 (l) — Plán 25. 5.: BA81 neg. výkup bez exportu, KV1 ranní curtail

Problém (MCP plán run 1634616350, tag v7): KV1 0608 h masivní curtail FVE (plná baterie, ge_pv=0 z pv_store). BA81 při sell<0 export ~10 kW místo nabíjení. Večer slabý export u KV1/home-01 (spot: sell < buy).

Oprava (tag 2026-05-25-neg-sell-no-export-fixed-v8):

  • Fixní tarif (BA81): při sell < 0 tvrdě ge = 0 (jako KV1 s block_export) — přebytek jen baterie/curtail.
  • fixed_pv_b_export_cap jen při sell ≥ 0 (po neg. okně export B).
  • KV1: skip_pv_store_block při kladném sell + PV přebytek — méně curtailu před neg. oknem.

Deploy: služba v compose je backend, ne ems-api. Ověření:
docker compose -f /opt/ems-deploy/docker-compose.yml exec backend grep PLANNER_BUILD_TAG /app/services/planning_engine.py


2026-05-24 (k) — BA81: Infeasible při SoC = 100 % (telemetrie = soc_max)

Problém: Po v6 stále Solver: Infeasible při replanu, když fn_planning_site_context vrátí soc_wh = soc_max_wh (12 500).

Příčina: Při dlouhém sell < 0 a vysoké FVE MILP potřebuje alespoň ~650 Wh rezervy pod soc_max pro modelování PV→baterie / export B. Na přesně 100 % SoC je model neřešitelný (reprodukce na datech runu 16184).

Oprava: tag 2026-05-24-ba81-soc-headroom-v7_planner_soc_for_solver() sníží vstupní SoC na soc_max max(650 Wh, 0,382×slot_nabíjení); v solver_params.inputs.soc_headroom_applied_wh je audit.

Ověření: pytest …::NegativeSellPvChargeTests; replan BA81 s telemetrií 100 % → tag v7, bez Infeasible.


2026-05-24 (j) — BA81: Solver Infeasible (plná baterie + pole B + GEN cut-off)

Problém: Po deployi večerních oprav u BA81 plánování padá na Solver: Infeasible (KV1 OK), typicky při SoC ≈ 100 % během dlouhého okna sell < 0 (dnešní OTE).

Příčiny (dvě vrstvy):

  1. v5: ge_pv = 0 z pv_store při pv_b > 0 → oprava ge_pv ≤ pv_b.
  2. v6 (skutečný blocker u BA81): deye_gen_microinverter_cutoff_enabled společně s sell < 0 vynucovalo ge == 0 (podmínka z_gen_cutoff is not None). Při plné baterii nelze nabít ani exportovat přebytek pole B → Infeasible. BA81 má v kontextu soc_wh = soc_max_wh = 12 500.

Oprava: tag 2026-05-24-ba81-gen-cutoff-v6ge == 0 jen při block_export_on_negative_sell; ge_pv ≤ pv_b × (1 z_gen_cutoff); v5 večerní push + pv_b cap zůstávají.

Ověření: pytest backend/tests/test_planning_dispatch_milp.py::NegativeSellPvChargeTests; MCP po deployi: planner_build_tag = 2026-05-24-ba81-gen-cutoff-v6.


2026-05-24 — Arbitráž: OTE místo hodin, export ve špičkách, FVE při sell<0

Problém: Plán ukazoval slabé nabíjení/vybíjení (KV1, BA81) přestože ekonomika (OTE) favorizovala opak. Ve špičkách MILP nevybíjel baterii naplno; noc BA81 držela SoC na rezervě bez exportu; záporný výkup neplnil FVE do baterie.

Změny:

Oblast Co Proč
R__063 — exportní maska Místo pevného vyloučení 0004 na den prvního sell<0: slot vynechat z rozpočtu Wh jen pokud existuje pozdější slot tentýž den (před prvním sell<0) s sell > sell_slot + degradace. Řídit se OTE cenami, ne hodinami. BA81 noc může exportovat; home-01 půlnoc se vynechá, pokud je lepší sell ráno.
R__063 — fixní tarif Discharge kandidáti: sell > buy + degradace (ne jen sell > degradace). U BA81/KV1 export jen když je výkup nad fixním nákupem.
R__063 — PV vrstva A allow_charge z FVE při sell < 0 bez filtru future_sell_lookahead; filtr „drž na večerní peak“ jen pro sell ≥ 0. V záporném výkupním okně nabít z FVE (KV1 block_export).
LP — export shortfall Penalizace nevyužitého exportu na ge_bat, ne na ge; pro všechny allow_discharge_export sloty s kladnou marží (sell > acquisition resp. sell > buy + degrad u fixed). Dříve jen high_sell_slot (globální max lookahead) → většina večerních slotů bez tlaku na vývoz.
LP — ge_bat push Min. ~8 kW export z baterie ve všech ekonomicky výhodných discharge slotech (ne jen večer/ráno seznam). Plán má odpovídat „vylije co dá síť“ ve špičkách.
LP — záporný sell + block_export charge_slots rozšířeny o sloty sell<0 s PV přebytkem; měkká penalizace pv_charge_shortfall (bc_pv vs přebytek FVE). Postupné nabíjení / curtail místo plné FVE do baterie.

Soubory: db/routines/R__063_fn_load_planning_slots_full.sql, backend/services/planning_engine.py, backend/tests/test_planning_charge_slot_selection.py, docs/04-modules/planning.md.

Neměněno (záměrně):

  • reserve_soc_percent u BA81 (30 %) — podlaha pro prodej do sítě; pod ní jen dům. Noc držela 30 % kvůli zakázanému exportu v masce, ne kvůli špatné rezervě.
  • Ranní export 511 před sell<0, večerní peak ≥17, kotva SoC — beze změny.

Ověření po deployi:

  1. Flyway repeatable R__063 + restart backendu.
  2. Rolling replan BA81 / KV1 / home-01.
  3. MCP: noc BA81 — allow_discharge_export=true kde není lepší sell později; večer abs(battery_setpoint_w) řádově kW u slotů s export_mode=BATTERY_SELL.
  4. pytest backend/tests/test_planning_dispatch_milp.py backend/tests/test_planning_charge_slot_selection.py

2026-05-24 (b) — Po deployi: export stále slabý (oprava #2)

Problém: Po prvním deployi MCP stále max_discharge ~300 W, KV1 allow_charge=false při sell<0, 0× BATTERY_SELL u BA81/KV1. home-01 částečně OK (backend běží).

Příčiny z MCP:

  1. Flyway R__063 neaplikovaný na DB → masky bez allow_charge u záporného výkupu (ch_true=0 na celém runu KV1).
  2. Fixed marže: _slot_profitable_battery_export používal buy v slotu (predikce 4,08 Kč) místo charge_acquisition (~3,09) → večerní export vypnutý i při sell 3,7.
  3. ge_bat ≤ max_export × z_export: solver volil z_export=0ge_bat=0 navzdory push.
  4. Safety SoC floor (~91 %) na ne-high-sell večerních slotech → téměř žádný export.

Opravy:

Změna Soubor
Explicitní allow_charge pro sell<0 + pv_surplus>0 R__063
Marže exportu: vždy sell > acquisition + degrad planning_engine._slot_profitable_battery_export
ge_bat push bez násobení z_export; z_export ≥ ge_bat/max_export solve_dispatch
Safety export floor ne na profitable_export_ts solve_dispatch
Tvrdé bc_pv ≥ 0.9×pv_surplus v charge_slots + sell<0 solve_dispatch
Penalizace shortfall 40 / 25 Kč/kWh konstanty

Deploy checklist (povinné obojí):

# 1) SQL masky
flyway migrate   # nebo deploy skript s R__063

# 2) Backend
docker compose build ems-api && docker compose up -d ems-api
# rolling replan nebo počkat :15

Ověření v MCP:

-- musí být > 0 po novém runu KV1:
select count(*) from ems.planning_run pr,
  jsonb_array_elements(pr.solver_params->'masks') m
where pr.site_id=4 and pr.status='active'
  and (m->>'allow_charge')::boolean
  and (select effective_sell_price from ems.planning_interval pi
       where pi.run_id=pr.id and pi.interval_start=(m->>'slot')::timestamptz) < 0;

2026-05-24 (c) — BA81: fixní tarif bez grid nabíjení

Problém: Po deployi run 15810max_chg ≈ 3275 W, allow_grid_charge = 0 na všech slotech. Noc 0004 jen import pro dům (~100 W), žádné NT nabíjení ze sítě. HW limit BA81 je 6250 W (bms_max_charge_w), ne 18 kW.

Příčina: V R__063 vrstva B (grid) běžela jen pro purchase_pricing_mode <> 'fixed'. BA81 má fixed → masky povolily jen PV vrstvu A (Wh rozpočet rozdělený přes denní FVE sloty → postupné ~3 kW).

Oprava: Pro fixed + existuje arbitráž (sell > buy + degrad) → stejná AM/PM logika grid slotů jako u spotu, řazení podle času slotu (slot_ord), před export_window_start.

Ověření po flyway migrate + replan:

select count(*) filter (where (m->>'allow_grid_charge')::boolean) as grid_slots
from ems.planning_run pr, jsonb_array_elements(pr.solver_params->'masks') m
where pr.site_id = (select id from ems.site where code='BA81') and pr.status='active';
-- očekáváno > 0

select max(pi.battery_setpoint_w), max(pi.grid_setpoint_w) filter (where pi.grid_setpoint_w > 1000)
from ems.planning_interval pi
join ems.planning_run pr on pr.id = pi.run_id
where pr.site_id = (select id from ems.site where code='BA81') and pr.status='active';
-- battery/grid nabíjení řádově k 6250 W v NT slotech

2026-05-24 (d) — BA81: grid jen 1 slot (globální export okno)

Problém: Run 15820 — mírné zlepšení (1× ~4,5 kW grid+bat o půlnoci), ale 00:4505:45 allow_charge=false, max nabíjení pořád ~3,3 kW z FVE.

Příčina: v_export_window_start = min přes celý horizont (včerejší večerní sell 3,7 → čas ~22:15). Grid vrstva B řadí „před oknem“ vůči tomuto jednomu času → dnešní NT sloty (0006) už jsou „po okně“ a nedostanou allow_grid_charge.

Oprava: Sloupec export_window_start_at per kalendářní den (Prague); grid AM/PM i buy_min_next_n používají wk.interval_start < wk.export_window_start_at.

Deploy: flyway migrate (R__063) + replan.


2026-05-24 (e) — BA81: FVE 13 kW → nabíjení jen ~3 kW (curtailment)

Problém: Run 15826pv≈13 kW, battery_setpoint≈3,3 kW, pv_a_curtailed≈9 kW (08:0008:45). allow_charge=true, ale solver škrtí FVE místo plného nabíjení.

Příčina:

  1. CURTAILMENT_PENALTY = 0,001 Kč/Wh vs degradace nabíjení → LP raději ca než bc_pv.
  2. pv_charge_shortfall jen při block_export_on_negative_sell (KV1) — BA81 má false → žádný tlak na bc_pv.
  3. SoC v plánu stagnuje ~52 % při záporném výkupu, zbytek jde do curtailment.

Oprava (planning_engine.py):

  • pv_charge_shortfall pro všechny sloty sell<0 + allow_charge + PV přebytek >500 W.
  • Penalizace 50 Kč/kWh.
  • Tvrdé ca ≤ pv_a_forecast bc_pv v okně záporného výkupu (nejdřív nabít, pak škrtit).

Deploy: restart backend (SQL beze změny) + replan.


2026-05-24 (f) — BA81: jen první slot sell<0 nabíjí 6 kW, další 12 kW

Problém: Run 15838 — 06:15 Prague ~6,1 kW, 06:3007:30 ~1,42,2 kW, 07:4508:45 0 kW + curtail ~9 kW, 09:00+ znovu ~3 kW. Uživatel: „jen u prvního slotu se zápornou cenou“.

Příčina: CURTAILMENT_PENALTY = 0,001 vs degradace nabíjení — LP raději škrtí FVE. Oprava (e) pomohla jen prvnímu slotu (shortfall). Omezení ca ≤ pv_a bc_pv bylo špatně (load-first: pv_a_net už závisí na ca). SoC v plánu stála ~51 % uprostřed okna, zbytek do curtailment.

Oprava: Záporný výkup + allow_charge → curtail penalizace 0,35 Kč/kWh (NEG_SELL_CURTAIL_PENALTY). Shortfall nabíjení 80 Kč/kWh. Odstraněno ca ≤ pv_a bc_pv.

Deploy: jen backend restart + replan.


2026-05-24 (g) — BA81: plateau ~51 % SoC + curtail (run 15848/15849)

Problém: Po replanu stále 06:15 ~6 kW, 06:3007:30 ~12 kW, 07:4508:45 0 kW + curtail ~9 kW, SoC plán ~51 %, pak znovu ~3 kW. solver_params bez planner_build_tag → nasazený backend pravděpodobně bez oprav (e)/(f).

Příčiny (MCP + kód):

  1. charge_slots v Pythonu doplňoval sell<0 jen při block_export_on_negative_sell (KV1). U BA81 (false) platily jen masky z DB → bez shortfall penalizace, i když R__063 nastaví allow_charge později.
  2. safety_soc_target_wh z SQL roste jen k ~reserve + noční baseload (~50 % SoC v poledne). Jakmile soc ≥ safety, solver nemá motivaci dobít k soc_max v okně záporného výkupu (raději curtail / večerní export).
  3. skip_pv_store_block u pv_b + fixní tarif: LP smí exportovat FVE při sell<0 místo nabíjení (home-01 logika nepatří na BA81).

Oprava (planning_engine.py):

  • charge_slots |= všechny sloty sell<0 + PV přebytek > 500 W (jako R__063 ř. 787791).
  • V okně sell<0 + charge_slots: safety deficit cílí na max(safety_sql, 92 % soc_max).
  • Fixní tarif: ge_pv ≤ pv_b_forecast_w při sell<0; skip_pv_store jen pro spot, ne fixed.
  • Objective: odměna bc_pv při sell<0 (NEG_SELL_PV_CHARGE_REWARD).
  • solver_params.planner_build_tag = 2026-05-24-neg-sell-v2 (ověření deploye).

Deploy: docker compose build ems-api && docker compose up -d ems-api + rolling replan BA81.

Ověření MCP:

select pr.id, pr.solver_params->>'planner_build_tag' as tag,
  max(pi.battery_setpoint_w) filter (where pi.effective_sell_price < 0) as max_neg_chg
from ems.planning_run pr
join ems.planning_interval pi on pi.run_id = pr.id
where pr.site_id = (select id from ems.site where code = 'BA81')
order by pr.id desc limit 1;

Očekáváno: tag = 2026-05-24-neg-sell-v2, v ranním okně sell<0 více slotů s battery_setpoint_w ≥ 5000, SoC plán přes ~70 % směrem k 95 %.


2026-05-24 (i) — Večerní export BA81/KV1 + BA81 dobít na 100 %

Problém: Po v3 KV1 nabíjení OK, BA81 stále plateau ~94 % v neg. okně. Večer žádný prodej z baterie ani při sell ~3,7 Kč (BA81 i KV1).

Příčiny:

  1. _slot_profitable_battery_export: u fixního tarifu porovnával sell > acquisition + degrad (BA81 acq ~3,61 → potřeba sell > ~3,91). Správně sell > buy + degrad jako v R__063.
  2. KV1 večer: SQL večerní maska vyžadovala sell > buy (6,35 vs 3,7) → allow_discharge_export = false.
  3. LP: ge_bat >= export_push * z_export — solver nechal z_export = 0 (export „zdarma“ bez nutnosti).

Oprava: planning_engine.py tag 2026-05-24-evening-export-v4; R__063 večerní peak u fixed tarifu bez podmínky sell>buy. Měkký push ge_bat, odměna z_export, neg_sell_soc_underfill, večerní export floor = min_soc.

Deploy: flyway migrate (R__063) + rebuild ems-api + replan. MCP: planner_build_tag = 2026-05-24-evening-export-v4, večer export_mode = BATTERY_SELL nebo grid_setpoint_w < -1000 v špičce.


2026-05-24 (h) — BA81: neg okno na plné soc_max (ne 92 %)

Problém: Po (g) plán lépe nabíjí v okně sell<0, ale SoC plán končí ~92 % a drží se do přechodu na kladný výkup; až pak dobíjí na 100 %.

Příčina: NEG_SELL_CHARGE_SOC_FRAC_OF_MAX = 0.92 — umělý strop safety cíle v neg. okně.

**Oprava (planning_engine.py, tag 2026-05-24-neg-sell-v3):

  • Záporný výkup + PV: safety/shortfall cílí soc_max_wh (u BA81 100 %), ne 92 %.
  • Po posledním sell<0 tentýž den: post_neg_pv_topup — dobití z FVE na soc_max před exportem při kladném sell (ne ve high-sell špičce).

Deploy: rebuild ems-api + replan. MCP: planner_build_tag = 2026-05-24-neg-sell-v3, SoC v neg. okně ~100 % (resp. planner_soc_max_wh).


Šablona pro další záznamy

## YYYY-MM-DD — Krátký titul

**Problém:****Změny:****Soubory:****Ověření:**